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山东电研院完成润滑油中进水原因分析

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日前,济宁电厂向山东电研院反映,#2机组自调试结束移交试生产以来,一直存在真空低和润滑油中进水的问题,真空严密性也不合格。山东电研院立即派技术人员赶往现场,进行分析处理。

技术人员在现场了解到,由于机组真空严密性不合格,机组真空低,为了机组的节能降耗,机组轴封压力调整到较高水平,相比#1机组来说高15kPa左右,可以明显看到高压、中压、低压各缸两端轴封蒸汽冒出,同时经化学监督化验,润滑油中含水量较大。

由于润滑油中进水,严重影响机组的安全运行;同时由于机组真空偏低,影响机组的经济性。通过现场的观察和有关人员的讨论,技术人员分析认为:润滑油中进水的原因主要是轴封压力偏高向外冒汽,同时由于润滑油系统负压运行,轴封蒸汽可以进入润滑油系统,从而导致润滑油中含水。鉴于此,技术人员将润滑油主油箱入孔门打开,破坏润滑油系统的微负压进行试验,发现润滑油中进水明显减少。通过检查,技术人员发现,轴加风机出力不足,机组高中低压端轴封漏汽不能完全或大部分被轴加风机抽走,也是造成高中低压轴封大量冒汽的原因之一。

24日,技术人员提出了处理建议和措施:先检查处理轴加风机的出力问题,进而解决润滑油中进水的问题;然后组织专业组检查机组真空系统漏点,提高机组真空,降低机组煤耗。

 
 
 
 
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