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大港石化成功回炼“三泥”节能减排

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  大港石化公司开展“三泥”进焦化试验,4天回炼“三泥”240吨,每生焦周期降低新鲜水耗约50吨,降低蒸汽消耗14吨。试验数据显示,所产石油焦全部合格。

  污水处理场隔油池沉淀的油泥、气浮池分离的浮渣和生物处理池剩余的活性污泥被称为“三泥”。其特点是产生量大、不易处理和污染严重。早前,大港石化的“三泥”处理需要对外委托,每年花费大量处理费。

  为彻底解决这个问题,大港石化通过对同行企业的多方调研,确定焦化装置回炼“三泥”方案。

  试验过程中,污水场员工做好“三泥”切水操作,控制含水量。第一联合车间管理和技术干部现场指挥,操作员严格执行临时操作卡,实时测量提升泵流量和控制时间,时刻做好波动和水击调整准备,确保试验一次成功。

  下一阶段,大港石化将为“三泥”回炼配齐设备设施,进一步摸索回炼经验,规范操作,完善流程。同时,在污水场实施“三泥”改造,控制污泥含水率,做到有味“三泥”减量化,使“三泥”100%得到回炼。

 
 
 
 
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